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      QC優(yōu)秀成果┃礦用綜采綜合接入器電路板焊接合格率提升措施:天瑪智控

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      礦用綜采綜合接入器(簡稱接入器)是井下SAM綜采自動化控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵產(chǎn)品,負(fù)責(zé)綜采工作面以太網(wǎng)信號、CAN信號和串口信號的轉(zhuǎn)發(fā)通信,產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性直接關(guān)系到煤礦井下無人化自動開采技術(shù)的順利進行。

      文章來源:《智能礦山》2025年第3期“革新·改造:優(yōu)秀QC成果”欄目

      第一作者:于淼,現(xiàn)任北京天瑪智控科技股份有限公司質(zhì)量管理部副主任,2023年獲評“專業(yè)級”中國質(zhì)量協(xié)會質(zhì)量信得過班組,2024年榮獲中國煤炭科工集團有限公司QC小組活動成果第二名,主要從事質(zhì)量管理相關(guān)工作。E-mail:yumiao@tdmarco.com

      作者單位:北京天瑪智控科技股份有限公司

      引用格式:于淼,段相穎,趙光,等. 礦用綜采綜合接入器電路板焊接合格率提升措施[J]. 智能礦山,2025,6(3):52-56.

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      確定攻關(guān)課題

      通過對接入器不合格產(chǎn)品進行故障分類,發(fā)現(xiàn)因電路板原因造成不合格占比為97.5%;在因電路板原因造成的不合格品中,線芯脫落故障問題占比為85.6%;分析接入器產(chǎn)品裝配工藝,線芯脫落故障現(xiàn)象產(chǎn)生的環(huán)節(jié)為電路板焊接工序。接入器產(chǎn)品不合格原因如圖1所示,故障問題分析見表1。

      圖1 接入器不合格原因分析

      表1 故障問題分析

      image.png

      通過對接入器產(chǎn)品市場需求和重要度評估,圍繞降本增效目標(biāo),確定QC小組的攻關(guān)課題為提升接入器電路板焊接合格率。為設(shè)定具體的改進目標(biāo),統(tǒng)計常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)合格率,統(tǒng)計結(jié)果見表2,常規(guī)產(chǎn)品平均生產(chǎn)合格率為95.23%,因此設(shè)定提升接入器電路板焊接合格率為95%。

      表2 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)合格率

      image.png

      接入器故障原因分析

      QC小組分析并梳理出11條線芯脫落原因,制定了主要原因確認(rèn)清單,排除非要因,精準(zhǔn)確認(rèn)主要原因。對末端原因按人、機、料、法、環(huán)進行分類,接入器產(chǎn)品電路板發(fā)生變更前后生產(chǎn)人員和生產(chǎn)場所未發(fā)生變更,因此僅分析機、料、法3類末端原因,分析并確認(rèn)末端原因清單見表3。

      表3 末端原因清單

      image.png

      (1)電烙鐵溫度過低

      電烙鐵焊接溫度為(320±2)℃,連續(xù)工作3h溫漂±2℃。經(jīng)專業(yè)測溫儀測量發(fā)現(xiàn),溫度控制和溫漂控制均不合格,現(xiàn)狀照片如圖2所示,溫度和溫漂控制驗證見表4。電烙鐵的實際溫度與顯示溫度差距明顯,長時間使用后電烙鐵不能保持恒溫,焊接溫度不穩(wěn)定對焊接質(zhì)量影響明顯,判定此為接入器電路板合格率低的主要原因。

      圖2 溫度和溫漂控制現(xiàn)狀照片

      表4 溫度和溫漂控制驗證

      image.png

      (2)線芯柔韌性差

      破壞性測試不同直徑的線芯,左側(cè)為生產(chǎn)中使用的規(guī)格為0.75mm2的硬質(zhì)線芯,右側(cè)為對比組的0.5mm2高溫軟導(dǎo)線芯,線芯柔韌性測試如圖3所示。經(jīng)測試2種線芯均能承受數(shù)百次晃動拉拽不脫落,抗拉拽效果無區(qū)別,判定此為接入器焊接合格率低的非要因。

      圖3 線芯柔韌性測試

      (3)線芯損傷/剝皮長度不統(tǒng)一

      焊接前需對線纜進行脫頭處理,若露出線芯損傷或長度不統(tǒng)一會導(dǎo)致焊接后線芯脫落。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)使用專用線纜脫頭設(shè)備,無線芯損傷和長度不統(tǒng)一的情況發(fā)生,判定此為接入器焊接合格率低的非要因,損傷線芯驗證如圖4所示。

      圖4 損傷線芯驗證

      (4)電路板焊盤有污染

      使用40倍數(shù)字顯微鏡觀察檢驗,不合格品的焊盤表面存在污染氧化情況。為驗證焊盤污染氧化對線芯脫落造成的影響,采用3種方式對焊盤進行處理效果見表5。經(jīng)驗證電路板焊盤表面污染,將導(dǎo)致焊料浸潤性變差,無法形成有效焊接,導(dǎo)致線芯脫落,判定此為接入器焊接合格率低的主要原因,焊盤污染對比如圖5所示。

      表5 焊盤污染處理后焊接合格率統(tǒng)計

      image.png

      圖5 焊盤污染對比

      (5)PCB沉金厚度不足/PCBA加工不合格

      抽取不合格批次電路板進行送檢,經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)分析,PCB板化學(xué)鎳金層除金層致密性差外,并未發(fā)現(xiàn)其他影響可焊性的嚴(yán)重缺陷,對本批次焊接后的線芯進行拉脫力試驗,對比發(fā)現(xiàn)以往批次合格品與本批次合格品拉脫力無明顯差異,均達29N·m標(biāo)準(zhǔn),判定此為接入器焊接合格率低的非要因。

      (6)電路板焊盤孔徑小、間距小

      通過測試發(fā)現(xiàn)電路板焊盤間距小,為避免相鄰兩線接觸短路,焊接時容易造成虛焊;因焊盤孔直徑小,不能穿孔焊容易接造成線芯與電路板接觸面積小,2種情況均會影響焊接質(zhì)量,造成線芯脫落情況,判定此為接入器焊接合格率低的主要原因。

      接入器合格率改進措施

      QC小組成員針對導(dǎo)致接入器合格率低的主要原因制定相應(yīng)的改進措施,通過保持電烙鐵溫度穩(wěn)定、提高電路板焊盤潔凈度、增大焊盤孔徑和間距3種有效措施,提升了接入器的焊接合格率。

      3.1 保持電烙鐵溫度穩(wěn)定

      將現(xiàn)場電烙鐵替換為恒溫數(shù)顯電烙鐵,采購專業(yè)測溫儀,定期對電烙鐵溫度及溫漂進行校驗,新電烙鐵可實現(xiàn)溫度精準(zhǔn)控制,溫度穩(wěn)定,連續(xù)工作3h后溫度變化≤±2℃。

      3.2 提高電路板焊盤潔凈度

      通過更改焊接方式,在焊接前進行外觀檢查和搪錫實驗,并定期進行人員焊接培訓(xùn);修訂電路板沉金厚度技術(shù)要求為1.5U,PCB覆銅厚度不小于1盎司;增加40倍數(shù)字顯微鏡觀察電路板焊盤的外觀檢驗工序,通過更新技術(shù)要求,電路板焊盤表面污染等明顯質(zhì)量問題明顯改善。

      3.3 增大焊盤孔徑和間距

      增大焊盤間距離避免連點情況,焊接質(zhì)量和效率同時得到提升,每件產(chǎn)品可節(jié)約工時12s;增大焊盤過線孔直徑尺寸,實現(xiàn)導(dǎo)線穿孔焊接,增大導(dǎo)線接觸面積,焊盤孔徑增大至2.0mm,間距增大至3.6mm,改進后焊接強度增加,避免了虛焊情況出現(xiàn)。電路板孔徑、間距驗證如圖6所示。

      圖6 電路板孔徑、間距驗證

      效果驗證及鞏固措施

      4.1 效果驗證

      實施提高接入器焊接合格率的對策后,QC小組成員連續(xù)統(tǒng)計了4批次接入器電路板焊接合格率,平均合格率為97.06%,實現(xiàn)了接入器電路板焊接合格率為95%課題目標(biāo),整改實施后焊接合格率統(tǒng)計情況見表6。

      表6 對策實施后焊接合格率統(tǒng)計

      image.png

      4.2 鞏固措施

      (1)制定“質(zhì)量三卡”的管理模式,分別為寫實卡、分析卡與糾錯卡,通過匯總并分析“質(zhì)量三卡”的現(xiàn)場質(zhì)量問題,形成閉環(huán)質(zhì)量管理模式,特別是針對錯誤案例展示交流,對操作人員提前預(yù)警,避免出現(xiàn)類似故障情況。

      (2)定期組織開展人員技能和質(zhì)量意識培訓(xùn),采用學(xué)習(xí)與反思相結(jié)合的方式,確保培訓(xùn)效果最大化。

      (3)制定了工具點檢與定期校準(zhǔn)制度,降低因工具問題導(dǎo)致的質(zhì)量風(fēng)險,實現(xiàn)精細(xì)化管理。

      結(jié)語

      通過接入器電路板焊接合格率提升措施的QC活動,將焊接工序列為組裝最主要的工序之一,QC小組采用插接/壓接技術(shù)取代傳統(tǒng)焊接方式,降低制造成本和組裝復(fù)雜性。初步統(tǒng)計傳統(tǒng)單臺接入器焊接時間約為162s,改為插接方式后單臺接入器接口插接時間約為22s,組裝時間減少約140s。通過接入器電路板焊接合格率提升措施的QC活動,增強小組成員質(zhì)量控制意識,提升運用QC方法的能力,為后續(xù)解決類似問題積累了寶貴經(jīng)驗。

      END

      編輯丨李莎

      審核丨趙瑞

      煤科總院出版?zhèn)髅郊瘓F成立于2015年,擁有科技期刊21種。其中,SCI收錄1種,Ei收錄5種、CSCD收錄6種、Scopus收錄7種、中文核心期刊9種、中國科技核心期刊11種、中國科技期刊卓越行動計劃入選期刊4種,是煤炭行業(yè)最重要的科技窗口與學(xué)術(shù)交流陣地,也是行業(yè)最大最權(quán)威的期刊集群。

      《智能礦山》

      Journal of Intelligent Mine

      月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用新進展的綜合性技術(shù)刊物。

      主編:王國法院士

      投稿網(wǎng)址:www.chinamai.org.cn(期刊中心-作者投稿)

      聯(lián)系人:李編輯 010-87986441

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