為堅決貫徹落實降本增效攻堅戰(zhàn)要求,解放動力總成事業(yè)部錫柴工廠組建6DM加工車間“燃動管理節(jié)能攻堅組”,圍繞生產(chǎn)制造領域維度開展能源動力成本分析研究。其中,《基于數(shù)字化模型的能耗壓降研究》項目憑借能耗監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)用能的高效管理,在2024年實現(xiàn)全年降本68.1萬元,先后斬獲解放公司開源節(jié)流優(yōu)秀案例、一汽集團優(yōu)秀降本案例三等獎及“智創(chuàng)節(jié)流”數(shù)字解決方案一等獎。
該攻關團隊將目光鎖定在看不見的能耗“黑洞”,通過細化用電顆粒度,摸索場景化用電樣本,形成產(chǎn)線、乳化液站的用電能耗樣本庫,構建產(chǎn)線用電基線模型與乳化液站能耗監(jiān)測系統(tǒng)。他們像給生產(chǎn)線做“CT掃描”般精準捕捉每個環(huán)節(jié)的耗電數(shù)據(jù)?!斑^去我們依賴經(jīng)驗判斷,現(xiàn)在每個液壓泵的待機損耗都逃不過數(shù)據(jù)模型的眼睛?!表椖控撠熑送嘎?。
在精準數(shù)據(jù)分析的基礎上,團隊搭建數(shù)字化能耗測算模型,通過智能待機模式,每日工休期間將液壓系統(tǒng)由待機改關機,單線小時用電直降86.1%;通過換型節(jié)拍革命,優(yōu)化設備協(xié)同停機策略,消除待機能源損耗,M缸體線換型能耗減少41.6%;通過在非生產(chǎn)時段徹底斷電,實行乳化液小循環(huán),產(chǎn)線待機用電量壓降100%,月省1.22萬元。通過數(shù)字化解決方案有效實施,產(chǎn)線年省14.68萬元,更帶動全鏈條能耗管理從“經(jīng)驗驅(qū)動”向“數(shù)據(jù)管理”跨越。
該項目通過數(shù)字化能耗測算模型建立了車間用電能耗基線,形成了車間獨有的能耗成本管理體系,夯實了車間成本分析能力。目前,該改善成果已經(jīng)輸送至工廠能源專線及各車間借鑒使用,并計劃在各工廠及車間進行試點,為事業(yè)部能耗管理提供有效支持。
“這僅僅是開始”,攻堅團隊表示,他們將持續(xù)優(yōu)化智能預測系統(tǒng),完善用能監(jiān)控的顆粒度,精細化能耗數(shù)據(jù),探索低能耗成本生產(chǎn)新模式、新業(yè)態(tài),挖掘更深層次降本潛能。
聲明:本文系轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應并做處理,再次感謝您的閱讀與關注。
不想錯過新鮮資訊?
微信"掃一掃"