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      交流借鑒:水泥余熱發(fā)電機(jī)組除塵控制系統(tǒng)故障原因分析探查

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      本文選自《商品混凝土》雜志2024年第1期

      水泥余熱發(fā)電機(jī)組除塵控制系統(tǒng)故障原因分析探查

      張海彬,高玉朋,柴斌,陳晨

      [摘 要]本文探討了營海集團(tuán)水泥余熱發(fā)電機(jī)組布袋除塵工藝系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,科學(xué)驗(yàn)證了在布袋除塵器運(yùn)行過程中故障率較高的問題,分析了問題出現(xiàn)的重要原因,為技術(shù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)提供了重要的基礎(chǔ)。在討論中發(fā)現(xiàn),該發(fā)電系統(tǒng)除塵系統(tǒng)隨著運(yùn)行時間的增加,除塵控制系統(tǒng)出現(xiàn)的缺陷日益增多,故障多發(fā)影響了清灰和輸灰順控的正常進(jìn)行,嚴(yán)重影響了發(fā)電運(yùn)行效果。在此背景下,通過深入一線運(yùn)行崗位,排列歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),通過技術(shù)摸索論證,找到了關(guān)鍵技術(shù)惡化點(diǎn),形成了技術(shù)改進(jìn)方案。

      [關(guān)鍵詞]布袋除塵器;故障率;順控執(zhí)行;末端因素;PLC控制系統(tǒng)

      0 引言

      營海集團(tuán)水泥發(fā)電除塵系統(tǒng)采用布袋除塵工藝,配備型號LXMC(1344)-14的布袋除塵器1臺。本套袋式除塵器系統(tǒng)出口排放煙塵濃度30mg/Nm

      袋式除塵器采用旋轉(zhuǎn)式低壓脈沖袋式除塵技術(shù),整臺除塵器共有7個通道,每個通道內(nèi)設(shè)2個除塵單元,共計14個除塵單元,每個單元安裝濾袋1344條,每條濾袋過濾面積3.362m,整臺除塵器共安裝濾袋18816條,總過濾面積為63259m。除塵控制系統(tǒng)見圖1。

      袋式除塵器脈沖清灰壓縮空氣由羅茨風(fēng)機(jī)提供。配套安裝3臺清灰羅茨風(fēng)機(jī)和2臺灰斗氣化風(fēng)機(jī),分別兩用一備及一用一備,采用江蘇鼎澤環(huán)境工程有限公司生產(chǎn)的DZ200G型兩葉羅茨風(fēng)機(jī),是容積式風(fēng)機(jī)的一種。

      營海集團(tuán)該發(fā)電除塵系統(tǒng)采用的布袋除塵器除塵效率高、凈化效果好。運(yùn)行至今,隨著時間的增加,除塵控制系統(tǒng)出現(xiàn)的缺陷日益增多,故障多發(fā)影響了清灰和輸灰順控的正常進(jìn)行,為了保證除塵功能的正常運(yùn)行,運(yùn)行人員需要對比系統(tǒng)多個參數(shù)來判斷故障設(shè)備實(shí)際工況,費(fèi)時費(fèi)力,大大降低了除塵系統(tǒng)運(yùn)行的有效性,嚴(yán)重時可能造成堵管、堵灰等現(xiàn)象,影響發(fā)電運(yùn)行。

      2022年7~12月除塵控制系統(tǒng)故障率(故障率=除塵控制系統(tǒng)順控停運(yùn)時間÷機(jī)組運(yùn)行時間)情況,見表1和圖2。

      通過統(tǒng)計得知:該發(fā)電除塵控制系統(tǒng)故障率為9%。

      從圖2中可以看到,除塵控制系統(tǒng)故障率明顯偏高。如何有效地降低除塵控制系統(tǒng)的故障率,成了目前急需解決的重點(diǎn)。在此背景下,營海技術(shù)部門按照分步走的策略,首先確定了“除塵控制系統(tǒng)故障率原因探討”課題。

      1 課題調(diào)查研究過程

      1.1 影響除塵控制系統(tǒng)故障率的因素調(diào)查

      統(tǒng)計了2022年7~12月本除塵控制系統(tǒng)缺陷情況,見表2。

      2022年7~12月機(jī)組運(yùn)行期間,發(fā)生的影響除塵控制系統(tǒng)運(yùn)行的缺陷次數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計,共77項(xiàng)(見圖3)。

      通過調(diào)查可知,2022年7~12月運(yùn)行期間除塵控制系統(tǒng)缺陷較投產(chǎn)時增加了8次/月,不但增加了故障檢修處理成本,也會給除塵器的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來嚴(yán)重隱患,比如會導(dǎo)致煙氣達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),灰斗的緊急排放也會導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染和對工廠造成不利影響。

      1.2 對影響因素進(jìn)行分類

      除塵控制系統(tǒng)主要由現(xiàn)場各處的測點(diǎn)、執(zhí)行器,DCS硬件,組態(tài)邏輯等構(gòu)成,其主要體現(xiàn)在順控系統(tǒng)的正常投入運(yùn)行。圖4為DCS系統(tǒng)煙塵參數(shù)監(jiān)測畫面。

      針對除塵控制系統(tǒng)存在的缺陷、不足進(jìn)行分析。對除塵控制系統(tǒng)2022年7~12月的缺陷進(jìn)行分類統(tǒng)計,計算各影響因素所占百分比,如表3和圖5。

      結(jié)論:從統(tǒng)計表和排列圖中可以看出,造成除塵控制系統(tǒng)故障率低的主要癥結(jié)是測點(diǎn)顯示不準(zhǔn)和順控執(zhí)行中斷;兩項(xiàng)的問題占比為73%。

      1.3 原因分析探討

      營海技術(shù)部門通過“頭腦風(fēng)暴法”進(jìn)行研究討論、分析,歸納出導(dǎo)致除塵控制順控執(zhí)行中斷以及測點(diǎn)數(shù)據(jù)變化異常的影響因素,并繪制出影響因素關(guān)聯(lián)圖,見圖6。根據(jù)圖6分析,得到了9項(xiàng)末端因素,具體列表如表4。

      1.4 確定主要因素

      通過現(xiàn)場試驗(yàn)、調(diào)研以及檢查等方法,分別對9條末端因素進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。

      (1)要因確認(rèn)1:運(yùn)行人員清灰時間設(shè)置不合理,詳見表5。

      清灰周期及清灰時間的調(diào)整設(shè)置是影響捕塵性能和運(yùn)轉(zhuǎn)狀況的重要因素。清灰時間過長,將使附著粉塵層被清落掉,成為濾袋泄漏和破損的原因;如果清灰時間過短,濾袋上的粉塵尚未清落掉就恢復(fù)過濾作業(yè),將使阻力很快地恢復(fù)并逐漸增高起來,最終影響其使用效果。

      兩次清灰時間間隔稱清灰周期。一般希望清灰周期盡可能得長一些,使除塵器能在經(jīng)濟(jì)的阻力條件下運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,必須對粉塵性質(zhì)、含塵濃度等進(jìn)行慎重地研究,并根據(jù)不同的清灰方法來決定清灰周期和時間,并在試運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行調(diào)整達(dá)到較佳的清灰參數(shù)。除塵系統(tǒng)運(yùn)行中多根據(jù)料位數(shù)值進(jìn)行進(jìn)料時間的設(shè)置調(diào)整。

      驗(yàn)證過程:小組成員通過調(diào)取多個順控發(fā)生故障時的時間設(shè)置參數(shù),制作清灰順控時間參數(shù)設(shè)置的統(tǒng)計表(表6)。

      從表6可以看出,在不同工況下,順控故障時的時間參數(shù)設(shè)置不一,不具有明顯特征。

      結(jié)論:清灰時間設(shè)置不合理不是造成除塵控制故障的主要原因。

      (2)要因確認(rèn)2:控制系統(tǒng)日常維護(hù)不到位,詳見表7。

      驗(yàn)證過程:作為系統(tǒng)運(yùn)行的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),DCS系統(tǒng)的正常狀態(tài)極為重要,一旦發(fā)生故障,將會造成系統(tǒng)運(yùn)行紊亂,影響機(jī)組運(yùn)行。筆者統(tǒng)計了2022年除塵控制系統(tǒng)故障分類,發(fā)現(xiàn)2022年共計發(fā)生控制系統(tǒng)維護(hù)不到位1次(見表8)。

      分析:

      1)新華控制器不在冗余狀態(tài)時,控制器內(nèi)部組態(tài)和參數(shù)不同步,易發(fā)生故障和報警,嚴(yán)重時甚至?xí)霈F(xiàn)邏輯紊亂,影響安全生產(chǎn)。

      2)日常維護(hù)需要登錄ENG(管理員)權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、邏輯及參數(shù)的修改。完成后再退出ENG權(quán)限,若沒有退出,將使運(yùn)行人員存在誤操作系統(tǒng)組態(tài)及參數(shù)的可能。

      結(jié)論:控制系統(tǒng)日常維護(hù)不到位情況極少,并不是造成除塵控制故障的主要原因。

      (3)要因確認(rèn)3:PLC控制系統(tǒng)異常,詳見表9。

      機(jī)組布袋除塵PLC采用施耐德廠家的140系列PLC,操作界面過于死板,數(shù)據(jù)檢索復(fù)雜、順控和聯(lián)鎖邏輯執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時人工干預(yù)困難、設(shè)備出現(xiàn)異常情況時歷史數(shù)據(jù)無法查詢、沒有操作記錄、與現(xiàn)有新華DCS系統(tǒng)存在兼容性差、多次出現(xiàn)設(shè)備誤動現(xiàn)象等問題。隨著主機(jī)多年運(yùn)行已進(jìn)入老化維修期,主機(jī)耗能高、維修工作量大,給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來一定不安全因素。同時PLC系統(tǒng)與新華DCS是單網(wǎng)通訊,沒有采用雙網(wǎng)冗余設(shè)置,可靠性大大降低。

      驗(yàn)證過程:小組統(tǒng)計了2022年7~12月份除塵系統(tǒng)中故障環(huán)節(jié)處于PLC系統(tǒng)中的缺陷次數(shù),制作了統(tǒng)計表,見表10。

      小組進(jìn)一步統(tǒng)計了PLC相關(guān)缺陷的處理時間,并制作了統(tǒng)計表,見表11。

      從表11得知,PLC系統(tǒng)檢查并處理問題的實(shí)際用時明顯偏長,若除塵系統(tǒng)運(yùn)行中故障環(huán)節(jié)的產(chǎn)生原因由PLC導(dǎo)致,維護(hù)人員還需要從主控室趕到除塵控制室來查詢PLC上位機(jī)內(nèi)邏輯,路程平均用時5分鐘,更增加了耗時。

      綜上,處理一次相同問題,在PLC內(nèi)上位機(jī)查詢并處理的時間將比新華DCS內(nèi)查詢時間多用20+60+5=85分鐘。

      對22年P(guān)LC系統(tǒng)異常的故障率進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見表12。

      分析:PLC控制系統(tǒng)異常的缺陷2022年7~12月份共發(fā)生6次,缺陷占比為8.5%。更嚴(yán)重的是,作為控制網(wǎng)絡(luò)的中間環(huán)節(jié),其異常工況可能影響除塵系統(tǒng)中批量設(shè)備的正常監(jiān)控和操作。

      結(jié)論:PLC控制系統(tǒng)異常是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

      (4)要因確認(rèn)4:控制系統(tǒng)電源設(shè)置不當(dāng),詳見表13。

      只有可靠的供電系統(tǒng),才能在根本上保證DCS的功能正常實(shí)現(xiàn),分散控制系統(tǒng)宜采用雙路UPS冗余方式供電,進(jìn)線分別接在不同供電母線上,對于未設(shè)冗余UPS的電源系統(tǒng),當(dāng)UPS故障時,允許短時直接取自保安電源作為備用電源。

      驗(yàn)證過程:控制系統(tǒng)交流電源容量應(yīng)按控制系統(tǒng)中所有用電設(shè)備額定用電總和的1.2~1.5倍進(jìn)行選擇。我們對供電電源線徑和空開規(guī)格進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)滿足使用要求,但同時發(fā)現(xiàn),電源采用單母線供電,沒有配備UPS電源,此配置不滿足控制系統(tǒng)兩路供電的使用要求。對電源異常的缺陷統(tǒng)計見表14。

      分析:系統(tǒng)單母線供電不滿足雙路供電要求。

      結(jié)論:控制系統(tǒng)電源設(shè)置不當(dāng)是造成除塵控制系統(tǒng)故障率低的主要原因。

      (5)要因確認(rèn)5:信號線屏蔽接地不規(guī)范,詳見表15。

      驗(yàn)證過程:經(jīng)檢查(表16),除塵系統(tǒng)清灰系統(tǒng)屏蔽線統(tǒng)一接于柜子下端,但檢查發(fā)現(xiàn)接地母排沒有出線,這意味著PLC控制柜的信號纜屏蔽懸空(圖7),這導(dǎo)致了每月會出現(xiàn)3~5次感應(yīng)電導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動的情況。

      PLC機(jī)柜主要負(fù)責(zé)除塵系統(tǒng)中清灰功能,所轄設(shè)備數(shù)量約為整個除塵系統(tǒng)的一半。

      分析:信號線屏蔽接地不規(guī)范,將影響信號尤其是模擬量I/O點(diǎn)的穩(wěn)定性進(jìn)而影響除塵控制系統(tǒng)順控運(yùn)行。

      結(jié)論:信號線屏蔽接地不規(guī)范也是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

      (6)要因確認(rèn)6:控制系統(tǒng)管理不嚴(yán),詳見表17。

      驗(yàn)證過程:小組對新華輔網(wǎng)DCS系統(tǒng)所有站點(diǎn),對各節(jié)點(diǎn)控制器、操作員站點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進(jìn)行了檢查并記錄。

      分析:專業(yè)維護(hù)人員嚴(yán)格遵守DCS系統(tǒng)軟件、硬件管理規(guī)定,日常邏輯修改后及時做好組態(tài)備份并做好主備控制器同步工作,完成后退出ENG(管理員)用戶切到OPU(操作員)用戶,避免運(yùn)行人員誤動。除此之外我們還將現(xiàn)場有操作員站W(wǎng)indows系統(tǒng)中的Shell hardware detection properties(自動播放)服務(wù)關(guān)閉,禁用U盤等外部介質(zhì)并將主機(jī)USB接口進(jìn)行了封堵。從表17中可以看出,控制系統(tǒng)管理執(zhí)行情況較好。

      結(jié)論:控制系統(tǒng)管理不嚴(yán)不是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

      (7)要因確認(rèn)7:料位計測量不準(zhǔn),詳見表18。

      除塵系統(tǒng)料位計測量的是灰斗中灰分的物位值,是輸灰順控程序中下灰時間的重要參考,同時,也是齒索輸灰裝置投自動運(yùn)行時的重要依據(jù)。

      料位計缺陷統(tǒng)計結(jié)果見表19。

      分析:從統(tǒng)計表中可以看到,料位計測量不準(zhǔn)的缺陷較多,料位不準(zhǔn)的直接影響是可能導(dǎo)致灰斗滿溢,另外料位不準(zhǔn)將嚴(yán)重影響除塵控制系統(tǒng)順控運(yùn)行,引發(fā)堵管或者堵灰現(xiàn)象,造成環(huán)保事故,也影響著機(jī)組的正常發(fā)電運(yùn)行。

      結(jié)論:料位計測量不準(zhǔn)是造成除塵控制故障的主要原因。

      (8)要因確認(rèn)8:電加熱溫度設(shè)置不當(dāng),詳見表20。

      驗(yàn)證過程:除塵系統(tǒng)輸灰系統(tǒng)配備兩臺氣化風(fēng)機(jī),電加熱的作用是將輸出的風(fēng)加熱,避免壓縮空氣導(dǎo)入灰斗后,冷熱相遇致使灰分板結(jié)進(jìn)而導(dǎo)致執(zhí)行器卡澀,執(zhí)行器將出現(xiàn)動作不到位或超時現(xiàn)象,此時DCS畫面中執(zhí)行器會有故障報警,并閉鎖指令輸出。

      因此技術(shù)人員分別對電加熱設(shè)定值為120℃、130℃、140℃、150℃做了對比試驗(yàn),每個溫度設(shè)定值試驗(yàn)5次。詳見表21。

      分析:電加熱溫度設(shè)置不當(dāng)對氣動執(zhí)行器缺陷發(fā)生次數(shù)影響較小、較少。

      結(jié)論:電加熱溫度設(shè)置不當(dāng)不是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

      (9)要因確認(rèn)9:控制柜電纜布置不規(guī)范,詳見表22。

      驗(yàn)證過程:強(qiáng)電周圍有磁場,如果強(qiáng)電弱電布線距離過近就會對弱電的信號產(chǎn)生影響,尤其是系統(tǒng)中的動力電纜,屬于干擾信號的最主要來源。布線時,不同的電纜組間須保持必要的間距(一般最小間距為20cm)。技術(shù)人員對除塵控制室下方電纜槽盒進(jìn)行檢查,確認(rèn)有無信號電纜、動力交錯布置情況。

      現(xiàn)場檢查了除塵控制室四個控制柜數(shù)據(jù),詳見表23。

      分析:信號電纜、動力電纜安放有序,無交叉布置的情況,信號電纜中不易對產(chǎn)生干擾。

      結(jié)論:控制柜電纜布置不規(guī)范不是造成除塵控制系統(tǒng)故障的主要原因。

      2 調(diào)查總結(jié)

      通過上述原因查找及技術(shù)排查,分析出了造成機(jī)組故障的主要原因如下;

      (1)PLC控制系統(tǒng)異常。

      (2)控制系統(tǒng)電源設(shè)置不當(dāng)。

      (3)信號線屏蔽接地不規(guī)范。

      (4)料位計測量不準(zhǔn)。

      上述主要原因的存在造成了機(jī)組除塵系統(tǒng)在運(yùn)行過程中會階段性出現(xiàn)除塵控制系統(tǒng)順控執(zhí)行中斷、測點(diǎn)顯示不準(zhǔn)。

      3 下一步打算

      本次技術(shù)查找,成功查找到了機(jī)組除塵控制系統(tǒng)順控故障率高的主要原因,為下一步有效解決除塵控制系統(tǒng)順控執(zhí)行的有效性和成功率,降低除塵控制系統(tǒng)的故障率,打好了堅實(shí)的基礎(chǔ)。下一步,為提升機(jī)組設(shè)備的順控水平,技術(shù)人員將科學(xué)制定周詳?shù)膽?yīng)對措施,實(shí)施大規(guī)模的技術(shù)改進(jìn)和管理改進(jìn),爭取將除塵控制系統(tǒng)故障率降至4%以內(nèi)。

      供稿人:張海彬,高玉朋等

      編輯員:李海亮

      審核人:孫繼成,寧夏

      【標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范】

      《建筑固廢再生砂粉應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》行標(biāo)

      《建筑物綠色拆除與建筑垃圾綜合利用技術(shù)規(guī)程》CECS

      《預(yù)拌混凝土使用說明書》團(tuán)標(biāo)

      《砂漿和混凝土用石屑》團(tuán)標(biāo)

      《預(yù)拌混凝土產(chǎn)品質(zhì)量追溯規(guī)范》團(tuán)標(biāo)

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      《常見預(yù)拌混凝土質(zhì)量事故分析百例》圖書

      《預(yù)拌混凝土企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室建設(shè)指南》圖書

      混凝土技術(shù)發(fā)展中心(以下簡稱“中心”)隸屬建筑材料工業(yè)技術(shù)情報研究所,主要職能是跟蹤分析和研究國內(nèi)外混凝土行業(yè)科技前沿動態(tài),為全國混凝土行業(yè)開展技術(shù)服務(wù)工作,包括出版技術(shù)期刊、研究制定標(biāo)準(zhǔn)、開展技術(shù)咨詢、舉辦技術(shù)會議、承擔(dān)行業(yè)培訓(xùn)、從事認(rèn)證評價和開發(fā)研究等,中心是建材情報所主要業(yè)務(wù)部門之一。中心擁有員工10人,其中博士3人,正高職稱3人,副高職稱4人。中心掛靠的行業(yè)協(xié)會分支機(jī)構(gòu)包括中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會混凝土專業(yè)委員會、中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會預(yù)制建筑產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會、中國砂石協(xié)會建筑固廢利用分會、建筑材料工業(yè)技術(shù)情報研究所雙碳研究中心。依托中心成立的平臺有預(yù)拌混凝土質(zhì)量追溯公共服務(wù)平臺、混凝土行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺、中國商品混凝土行業(yè)企業(yè)專家委員會(擁有200余名行業(yè)一線專家)、北京砼享未來工程技術(shù)研究院(會員制技術(shù)和管理服務(wù))。

      中心每年參與多個混凝土技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,包括雄安新區(qū)混凝土項(xiàng)目咨詢、河北省多個高速公路高性能混凝土技術(shù)咨詢、固廢基膠凝材料和再生復(fù)合摻合料研發(fā)和制備技術(shù),以及數(shù)十個混凝土企業(yè)的技術(shù)服務(wù)工作。開展預(yù)拌混凝土綠色產(chǎn)品認(rèn)證和科技成果評價工作。

      咨詢電話:孫繼成 焦素芳 李海亮 13520073698 13521286915



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